第327章 试车台的磨砺(1/2)
她的冷静和务实,瞬间将大家从劫后余生的情绪中拉回现实。
是啊,问题没有解决,只是被临时压制了。
根本原因不除,永远是悬在头上的利剑。
后续的试车在降低功率、避开不稳定区间的前提下谨慎进行,完成了部分基本功能验证。
但“天火”核心机首次试车的惊魂一刻,如同一记重锤,敲碎了初入工程深水区可能存在的任何侥幸心理。
后续的研制进程,彻底进入了“数据驱动、问题归零、迭代优化”的残酷循环。
每一次试车前,都要进行更加周密的仿真分析和风险评估,预设更多的监测点和更完备的应急预案。
每一次试车中,从点火、慢车、到不同功率阶梯的爬升与驻留,再到减速、停车,每一个瞬态过程都被海量的传感器和高频数据采集系统严密监控。
每一次试车后,无论结果“成功”还是“失败”,等待团队的都是一场硬仗——
数据解译、故障分析、机理追溯、设计改进。
核心机的设计图纸,在短短半年内,经历了数十次大大小小的修改。
燃料喷注器的孔径、角度、分布被反复优化,以消除诱发燃烧振荡的流场不均匀性;
燃烧室衬里的冷却通道布局被重新设计,以应对更极端的热流密度;
控制软件的逻辑被一再细化,增加了针对各种异常模式的主动抑制算法和更灵敏的保护逻辑。
试车频率极高,有时甚至一周要进行两到三次。
戈壁的夜空下,“天擎-1”试车台的轰鸣声常常彻夜不息。
控制大厅和旁边的临时分析室内,灯火通明,人影穿梭。
温卿将大部分时间都扎在了试车基地。
她的办公室几乎搬到了控制大厅隔壁的数据分析中心。
巨大的屏幕上,并列显示着当前试车的实时数据流和过往历次试车的关键曲线对比。
她和燃烧、流体、结构、控制各专业组的负责人及骨干们,围在屏幕前,一帧帧地回放数据,争论着每一个异常波动的含义。
“看这里,功率爬升到85%时,3号热电偶的温度梯度突然变陡,但相邻的2号和4号没有同步变化。
是传感器故障,还是局部热点?”
“上次修改喷注器后,中频振荡消失了,但低频压力脉动似乎有加剧趋势。
频谱分析显示能量集中在XX赫兹,是不是和燃烧室某阶声学模态耦合了?”
“这次紧急停车测试,阀门的响应延迟比仿真多了15毫秒,必须查清是液压系统问题还是控制指令时序问题。”
问题层出不穷,有些很快能找到原因,有些则需要反复设计试验来验证假设。
失败是家常便饭,一次成功的试车,往往建立在数次不成功甚至惊险的试车基础之上。
无数个不眠之夜,温卿和团队成员们一起,就着浓茶,啃着冷掉的馒头,对着满屏的数据和曲线图,抽丝剥茧。
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