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第174章 量产突破(1/2)

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沿江转运站的码头上,余念新接过苏联老专家递来的新一代军工部件图纸,展开后与周师傅、陈技师一同细看。

图纸上的炮管与联动组件一体化设计,比现有部件精简了三个衔接节点,能大幅提升运转流畅度与耐用性,但核心难点在于一体化成型时的钢材韧性控制与精密加工精度,这也是苏联专家团队未能突破的关键。

陈技师指着图纸上的一体化衔接处,通过翻译向老专家说明,自己之前曾尝试过类似构想,但受限于加工设备与钢材配方,未能推进成型,如今有苏联的技术图纸与仪器支持,加上安庆现有的生产经验,完全有把握攻克这一难题。

老专家听完十分欣慰,说苏联团队带来了精密的硬度检测仪与成型模具图纸,可与安庆的技术团队联合攻关,争取在量产任务完成前拿出样品。

余念新当即决定,成立联合攻关小组,由苏联老专家牵头,周师傅、陈技师担任副组长,成员包括中苏双方的技术骨干与联合机械厂的优秀工人,攻关地点设在联合机械厂的临时技术交流室,量产工作与攻关任务同步推进,互不耽误。

同时安排翻译人员全程陪同,确保技术交流无阻碍,物资保障优先满足攻关需求,所需原料与工具随时调配。

上午十一点,众人乘车前往招待所安置行李,简单休整后,苏联专家团队便迫不及待赶往联合机械厂,直奔技术交流室。老专家拿出带来的精密硬度检测仪与模具图纸,与周师傅、陈技师展开讨论,确定攻关分三步推进。

第一步优化特种钢配方,提升钢材韧性,适配一体化成型需求;第二步按图纸制作专用模具,确保成型精度;第三步通过精密加工与打磨,完成一体化部件样品制作,全程预计十日完成。

分工明确后,各环节迅速推进。孙老匠接到优化钢材配方的任务,立刻赶回小钢铁厂,带着技术人员调整特种钢的原料配比,在原有基础上增加了少量铬铁与镍铁,这些原料是苏联专家随车带来的,能大幅提升钢材的韧性与耐磨性。

孙老匠当天下午就烧制出第一批调整配方的钢锭,送到联合机械厂进行硬度检测,经苏联专家带来的检测仪测试,韧性比原有钢材提升了三成,但距离一体化成型的要求仍有差距,需进一步调整。

周师傅则带着工人按模具图纸制作专用模具,图纸上的模具结构复杂,对精度要求极高,联合机械厂的精密机床刚好能满足需求。

工人们按图纸标注的尺寸,一点点切削、打磨模具部件,苏联专家在旁指导,纠正了两处模具角度的偏差,确保成型后能精准贴合一体化设计。

模具制作耗时三日,期间反复测试调整,终于在5月26日完成,经检测,各项尺寸参数均符合图纸要求。

陈技师负责协调攻关所需的原料与加工设备,将苏联专家带来的成型工艺与安庆的加工经验结合,制定了详细的一体化成型流程,从钢锭加热、模具压制到冷却成型,每个环节都标注了精准的温度与时间参数。

同时组织优秀工人进行实操培训,让大家熟悉新模具与成型流程,为样品制作做好准备。

5月27日,钢材配方优化取得突破,孙老匠经过多次调整,在特种钢中加入适量的钼元素,烧制出的钢锭韧性与硬度完全达标,经苏联专家检测,各项指标均满足一体化成型需求。

当天下午,第一批优化配方的钢锭被送到联合机械厂,攻关小组立刻启动样品制作,钢锭加热至指定温度后,放入专用模具压制,冷却后取出,一体化雏形初步成型,仅在衔接处有少量毛刺,需进一步精密打磨。

接下来的几日,攻关小组日夜奋战,打磨、检测、调整循环推进。

苏联专家带来的硬度检测仪发挥了关键作用,每一次打磨后都进行精准检测,确保一体化部件的硬度均匀、衔接顺畅。周师傅带领工人改进打磨工具,制作了专用的弧形锉刀,能精准打磨一体化衔接处的毛刺,提升成型精度。

陈技师则通过调整加热温度与冷却时间,解决了成型后部件轻微变形的问题,让样品质量不断提升。

与此同时,安庆各厂的量产工作依旧稳步推进,没有受到攻关任务的影响。联合机械厂的五条生产线满负荷运转,每日完成二十五套部件组装,截至5月30日,新增的一千套量产任务已完成五百套,剩余五百套按当前进度,可在6月15日前完成,比限期提前半个月。

小钢铁厂的六座高炉日夜不停,钢锭供应充足,枞阳矿脉的锰矿开采稳定,原料运输顺畅,各环节衔接无缝。

培训中心的第二批学员已完全适应岗位,不少人已能独立完成部件加工与组装,成为量产的中坚力量。

其中一名叫李明的学员,在精密打磨环节表现突出,被选入联合攻关小组,协助苏联专家进行样品打磨,他凭借扎实的实操技能,提出了一处打磨角度的优化建议,被专家采纳后,大幅提升了样品的光滑度与精度,得到了中苏双方的一致认可。

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