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第110章 小改小革(1/2)

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停电的两天,在发电机的轰鸣和全厂上下的共同努力下,总算有惊无险地度过了。恢复市电供电后,生产迅速回到了正轨,甚至因为前两天的憋屈和准备工作充分,工人们的干劲反而更足,效率有所提升。

而周师傅和赵师傅,也丝毫没有客套,第二天一早就正式投入了工作。他们没有急着对设备进行大刀阔斧的改动,而是由老李和张强(他被林凡特意留下来,负责协调和跟随学习)陪着,花了整整两天时间,将全厂所有主要设备,包括那些正在服役的和暂时闲置的,都彻底摸排了一遍。

他们看得极其仔细,有时会趴在地上观察设备底座,有时会让操作工开动设备,他们则拿着听音棒贴近运行部位倾听,有时还会拆开一些非核心的外壳,查看内部的磨损和润滑情况。张强拿着本子,飞快地记录着两位师傅指出的每一个问题点和他们的初步判断。

两天后,在小会议室,一场由林凡亲自主持,宋卫国、老李、韩博(已从省城返回)、张强以及各车间技术骨干参加的技术分析会召开了。

周师傅主讲,赵师傅偶尔补充。他们结合摸排情况,对红星厂的设备现状进行了一次系统性的“诊断”。

“……总的来说,问题主要集中在几个方面。”周师傅说话条理清晰,“第一,机械磨损。这是老设备的通病,导轨、丝杠、轴承座这些基础运动副,普遍存在磨损,导致间隙增大,传动精度下降。这是影响加工精度的最直接原因。”

他拿起张强记录的本子,指着一处:“比如二车间那台龙门铣,主轴震动的问题,老李你们之前一直盯着主轴轴承,方向是对的,但可能忽略了主轴箱与立柱配合面的磨损,以及横梁导轨的平直度变化。这几个因素叠加,光换轴承效果有限。”

老李听得眼睛发亮,连连点头:“对对对!周师傅您这么一说,我好像有点明白了!以前就总觉得哪里还不对劲儿!”

赵师傅接过话,言简意赅:“第二,电控落后。继电器控制系统,接线复杂,故障点多,响应慢,特别是对注塑机的温度、压力,冲床的行程控制,很不精准,这是产品一致性差的根源。”

韩博推了推眼镜,深表认同:“赵师傅说得对。我们之前也考虑过进行电控升级,但受限于成本和……技术能力。”

周师傅点点头,继续道:“第三,润滑和保养方式粗放。很多设备还沿用老一套的黄油、机油手动加注,油路不畅、加油不及时是常事,加剧了磨损。还有一些设备的精度调整,完全靠老师傅的手感和经验,缺乏科学的校准方法和工具,换个人操作,质量就可能波动。”

他顿了顿,看向林凡:“林厂长,情况就是这么个情况。全部更换或者进行彻底的大修,目前看不太现实。但我们认为,可以通过一些‘小改小革’,花小钱,办大事,在一定程度上改善设备状态,提升产品质量稳定性。”

“小改小革?”林凡身体前倾,表现出极大的兴趣,“周师傅,您具体说说,怎么改?”

周师傅显然早有腹稿,不慌不忙地说:“我们商量了一下,可以从几个方面先入手。”

“第一,针对机械磨损导致的间隙问题,可以对一些关键设备,比如那几台老冲床和龙门铣,加装简易的‘贴塑’或者‘刮研’补偿。这个活儿需要手艺,我和老赵可以带人干,材料费不高,主要是人工。做完之后,可以有效消除一部分间隙,提高刚性。”

“第二,电控系统暂时无法全面升级,但可以对最影响质量的几个点进行局部改造。比如那几台老注塑机,可以尝试加装数字式的温控表和简单的比例压力阀,替换掉现在老旧的指针表和普通电磁阀。这样能显着提升温度和压力的控制精度,减少缩痕和飞边。这部分需要一些投入,但比整机改造便宜得多。”

“第三,规范和细化保养流程。我和老赵可以根据不同设备的特点,制定更详细的点检、润滑和保养规范,做成看板挂在设备旁边,要求操作工和维修工严格执行。同时,我们可以制作一些简单的校准工装,比如用于冲床行程定位的限位块,用于检查平面度的平尺等,让精度调整有据可依,减少对人的过度依赖。”

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