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第501章 专家协助,方案优化(1/2)

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陈砚舟盯着监控屏上的曲线,第三轮试产的数据正在滚动。温度、压力、粘合时长,每一项都在标准范围内。他没松口气,手指还在桌面上敲着,节奏和之前一样。

王明端着咖啡走过来,把一份新打印的表格放在他手边。“刚算完。”他说,“如果按现在的参数量产,单件成本是八块四毛七,比预估还低三分钱。”

陈砚舟点点头,翻开笔记本。蓝笔写下:“单位成本可控”。红笔还没动。

“问题是后续稳定性。”王明坐下来,“我们做了模拟运输测试,十组样品里有两组边缘出现微裂。不是脱胶,但长期存放可能影响结构。”

陈砚舟抬眼:“多久会出现?”

“实验室加速老化结果显示,大概在存放四个月后开始显现。湿度超过百分之七十的话,时间会提前。”

“用户不会等四个月才打开礼盒。”陈砚舟说,“但他们可能会转送、囤货、或者放柜子里很久才用。这个隐患不能留。”

两人沉默了几秒。

车间另一头,李维正蹲在压合机旁边拆开一个加热模块。他用一块布擦着内部零件,动作很慢。过了一会儿,他站起来,走到工作台前拿起一张设计图,翻到背面,在上面画了个简单的剖面结构。

“你们来看。”他说。

陈砚舟和王明走过去。

李维指着图:“现在的问题不在机器,是材料反应不同步。金属片升温快,丝线升温慢。我们压的时候,表面看着贴住了,其实里面还有应力。时间一长,就往外顶。”

“那怎么解决?”王明问。

“要么让金属慢下来,要么让丝线跟得上。”李维说,“降温会影响效率,不可行。所以我建议,在丝线层加一道预处理工序——用低温热风提前激活纤维张力,让它在进压合区之前就已经处于延展状态。”

“设备要改?”陈砚舟问。

“不用大动。”李维摇头,“加个小型风道就行,成本不到两万。关键是参数要准,风速、角度、距离都得卡死。”

“试过吗?”

“没。”李维实话实说,“但我带过的项目里有过类似情况。当时是做皮具,皮革和金属扣之间也有这种问题。后来就是靠预加热解决了。”

陈砚舟看向王明。

王明已经开始心算。“两万改造费,摊到一万件产品里,单件增加两毛。但如果能降低后期退货风险,这笔钱值得花。”

“那就加。”陈砚舟说,“马上安排试验。”

一个小时后,新风道装好,五件样品迅速进入流程。

等待的时间没人说话。有人盯着机器出料口,有人看温控表。李维站在边上,双手插在工装裤口袋里,眼睛一直没离开传送带。

五分钟后,样品出来。

陈砚舟拿起来仔细看。中心压合区依旧平整,边缘用手摸过去也没有明显起伏。他把盒子翻过来,对着灯光检查接缝线。

“送去做应力测试。”他说。

十分钟后,检测结果摆在众人面前,报告上清晰显示着内部应力分布均匀,无任何集中点,这个结果让一直紧绷着神经的众人长舒了一口气。

“再试一批。”陈砚舟说,“这次连续出十件,全部做老化模拟。”

李维点头:“我守着机器,随时调参数。”

王明重新核算成本模型,将新增的预处理环节录入后,更新利润测算,并把简报发到团队群。

“通知一下包装组。”他对旁边的人说,“缓冲内衬也要同步升级,用加厚蜂窝纸板,防震性能更好,成本只多一块一。”

对方应了一声去打电话。

夜里九点十七分,第二批十件样品完成所有检测。无一瑕疵。

有人轻声说了句:“成了?”

没人接话。

陈砚舟把最新一件样品放在桌上,从包里拿出尺子量了压合区直径。六厘米整。他又调出AI视觉焦点模型的结果对比,屏幕上显示,用户第一眼注视区域与当前压合覆盖范围重合度为97.6%。

“数据达标。”他说,“但还不够。”

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