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第293章 故障排除(2/2)

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赵四说,“把榫头位置偏移0.5度的具体加工方法写清楚,包括夹具调整量、加工步骤、检验标准。”

“今天下班前,我要看到完整的工艺文件。”

“那现有的轮盘怎么办?”陈启明问,“已经加工好的那批……”

“全部返工。”

赵四说得很果断,“时间再紧,质量不能妥协。”

“通知加工车间,暂停新轮盘的加工,先集中力量返工已有的。”

“另外,把仿真结果和改进方案整理成报告,下午我向楚老汇报。”

楚怀远看到报告时,手有些抖。

不是因为激动,是因为疲惫。

这些天老人几乎没怎么睡,一直在协调各方资源,应对各种质疑。

振动问题像一块巨石压在所有人心上,现在,终于看到了搬开的希望。

“0.5度的偏移……”

他戴上老花镜,仔细看加工方案,“加工精度能保证吗?”

“能。”赵四说。

“我们和车间的老师傅讨论过,用现有的精密分度头,配合千分表调整,0.5度的偏差可以控制在±0.05度以内。”

“这个精度足够破坏四重对称性,又不会引入新的不平衡。”

“返工需要多久?”

“第一批六个轮盘,如果两班倒,三天能完成。”

楚怀远抬起头,看着赵四布满血丝的眼睛:“你确定这个改进能解决问题?”

“不敢百分之百确定。”

赵四实话实说,“但仿真结果很明确,频率上移了3.2hz,这在工程上是显着的变化。”

“而且这种‘破坏对称性’的思路,在振动控制上是经典方法,理论上应该有效。”

老人沉默了几秒钟,然后拿起电话:“给我接加工车间。”

电话接通后,楚怀远只说了三句话:“我是楚怀远。”

“从现在起,高压涡轮轮盘加工按赵明同志提供的改进方案执行。”

“返工和新加工同时进行,三天内我要看到第一批改进后的轮盘。”

放下电话,他看向赵四:“接下来三天,你盯紧车间。”

“每一道工序都要检查,每一个轮盘都要测量。”

“振动问题能不能解决,就看这次了。”

“明白。”

接下来的三天,赵四几乎住在了加工车间。

车间是还是五十年代的老厂房,高大,空旷。

空气中到处是切削液和金属粉尘混合的气味。

六台老式卧式车床排成一排,每台旁边都站着老师傅和年轻的学徒。

返工的关键在于精密分度头的调整。

分度头是个精密的旋转夹具,能把工件的旋转角度精确到分甚至秒。

老师傅们先把原有的榫头位置测量一遍,记下实际角度,然后计算需要偏移的量。

赵四站在第一台车床旁,看周师傅操作。

老人六十多岁了,手很稳,眼睛眯成一条缝,盯着千分表的指针。

他慢慢转动分度手柄,每转一小格就停一下,看表针的跳动。

当指针显示偏移量达到0.5度时,他固定手柄,轻轻锁紧夹具。

“小赵,你看看。”周师傅退后一步。

赵四上前,用另一块千分表复测。

指针稳定地停在0.502度的位置——误差只有0.002度,相当于万分之四,远好于要求的±0.05度。

“漂亮。”他说。

周师傅咧嘴笑了,露出有些发黄的牙齿:

“干了四十年钳工,这点活还是干得了的。”

就这样,六个轮盘一个一个地返工。

每完成一个,赵四就亲自测量所有榫头的角度,记录数据,确认对称性确实被破坏了。

到第三天下午,最后一个轮盘完成时,他的记录本上已经写满了密密麻麻的数字。

“全部合格。”

他对等在一旁的楚怀远说,“最大偏差0.008度,最小0.001度,都在允许范围内。”

“好。”楚怀远点头,“明天装机,后天试验。”

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